2015 Fiscal Year Annual Research Report
クロスカップル形二自由度ダイレクトドライブモータの開発
Project/Area Number |
26289071
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Research Institution | Yokohama National University |
Principal Investigator |
下野 誠通 横浜国立大学, 工学(系)研究科(研究院), 准教授 (90513292)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
河村 篤男 横浜国立大学, 工学(系)研究科(研究院), 教授 (80186139)
藤本 康孝 横浜国立大学, 工学(系)研究科(研究院), 教授 (60313475)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 電気機器工学 / モーションコントロール / 制御工学 / モータドライブ / パワーエレクトロニクス / ハプティクス |
Outline of Annual Research Achievements |
今年度においては、まず前年度に試作した円筒クロスカップル形二自由度ダイレクトドライブモータの性能評価試験を継続して実施した。具体的には、試作モータに合わせて新たに構成したディジタル制御システムを用いてモータ駆動し、電流制御下での推力/トルク特性を6分力変換器により測定評価した。前年度の電磁界解析結果と一致する実験結果を得ることができ、推力とトルクを独立かつ同時に発生できることを示した。これにより、円筒クロスカップル形二自由度モータの動作原理を実証することができた。さらに、本モータの電圧方程式、推力/トルク方程式を導出し、数理モデルの構築まで達成した。運動制御理論研究においては、実機におけるモデル化誤差等に起因する推進運動とロール回転運動との干渉を抑圧し、かつ外乱に対してロバストな運動制御法を提案した。運動制御シミュレーションと実機実験により、提案制御法の有用性を確認した。これらの研究成果から、当初に予定していた研究期間全体における研究計画の大部分を完了することができた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
三年間の研究期間の二年目にあたる平成27年度においては、前年度のモータの設計試作と基礎実験に続いて、駆動実験による原理実証と性能評価、数理モデル構築、運動制御の基礎理論構築とその有用性検証までを達成し、当初の研究計画の大部分を完了することができた。このように、当初想定していたよりも極めて順調に研究を遂行することができている。
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Strategy for Future Research Activity |
研究期間最終年度にあたる平成28年度では、円筒クロスカップル形二自由度モータの力制御まで達成し、人間支援ロボット等への応用可能性を示すことを目的とする。また、これまでに得られた成果を纏め、国際的な学術論文誌での論文発表を目指す。
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