研究実績の概要 |
①3軸でのレーザー加工 従来の3軸の作業台を用いて、完全焼結体のジルコニアブロックから高出力レーザーで、切削加工した。これをテーパー10°を付与した金型(原寸)を用いて、クラウンの加工精度を測定した結果、0.49%(標準偏差0.11)小さくなった。この原因は奥行きをレーザーにより加工が困難であったからで、さらに5軸の作業台の必要性が明確になった。 ②半焼結のジルコニアセラミックブロックを焼成することによる“ゆがみ” 頬側の厚さを一定(0.5mm)にして、舌側の厚さを0.5,1.0,1.5mmの3種類に変化させた半焼結のジルコニアブロックからクラウンをCAD/CAMにより作製した。これらを金型(20%拡大)で加工精度を評価した。また、これらを焼成する時間を通常(6時間)とその約1/3とした急速の2種類で完全焼結したクラウン試料を作製し、同様に金型(原寸)を用いて、クラウンの加工精度を評価した。さらに、完全焼結体クラウンの歯頚部の正円度を測定した。 実験の結果、急速に焼成した完全焼結体クラウンは舌側の厚さが増すにしたがい、寸法精度が悪くなった。原因は、舌側の厚みが異なることによりクラウン内部に“ゆがみ”が生じたからである。同様に、通常時間で焼成しても20%と大きな焼成収縮の為、頬側と舌側の厚さが異なると、本焼結したクラウン内部に“ひずみ”が発生していることが分かった。 すなわち、従来の半焼結ブロックから切削加工後、焼成すると“ゆがみ”が生じるので、完全焼結のジルコニアセラミックブロックをレーザーで加工することにより、精度の高いクラウンを作製することができ、患者さんに良い補綴物を提供できることが分かった。
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