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2017 年度 実施状況報告書

変位拡大機構一体型電磁アクチュエータの特性解析と制御システムの実現に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 16K18001
研究機関東京工業大学

研究代表者

難波江 裕之  東京工業大学, 工学院, 助教 (90757171)

研究期間 (年度) 2016-04-01 – 2019-03-31
キーワード電磁アクチュエータ / 変位拡大機構 / 駆動時間
研究実績の概要

本研究では,微小な動作を大きな動作に変換する手法である変位拡大機構と電磁吸引力を組み合わせることで,微小ギャップでの高い電磁吸引力を長ストロークにて利用することにより,高効率・高速でのサブミリメータオーダーの直動動作が可能な電磁アクチュエータを対象としている.本アクチュエータに関しては,その動作原理の検証及びサブミリメータストロークでの高速往復運動での有用性の実証に成功しているものの,動的解析を元としたパラメータの最適化などの設計手法,また制御手法や変位センシングの手法などの制御システムの確立は十分には行われていない状況である.そのため,未知の部分が多いその特性を解明し,設計や制御手法を確立することで,そのポテンシャルを十分に発揮させる環境を整える必要がある.
本年度は,昨年度に引き続き,変位拡大機構一体型電磁アクチュエータに関して,設計パラメータの最適化,並びに設計指針の確立に必要な,動的特性についての解析を行った.
昨年度は単純化のため,慣性抵抗のみを考慮したモデルを用いることにより,一定距離
を移動する際の,磁極間ギャップと変位拡大率の関係を求め,一定条件を満たす磁気回路において,変位拡大によって駆動時間を短縮可能であることを示唆する結果が得られるとともに,試作機による実験においても,駆動時間の短縮を確認することが出来ていた.しかしながら実験値を性格に再現するにはいたっていなかった.本年度は,モデルベースとした解析や試作機による実験結果との比較から粘性の影響が大きいことを突き止めるとともに,その動特性への影響を検討することにより解析モデルの精度を高めることを可能とした.
また,アプリケーションとして製作したインチワーム機構を用いてその特性についても検証を行い,屈曲したレールにおける駆動について検証した.

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

動特性において,弾性負荷の影響の検討を予定していたが,粘性の影響が予想外に大きくその検証のため弾性負荷についての見当が遅れている.

最終年度に予定していたアプリケーションに関する試作及び実験が進んでおり,全体としては全体としては概ね順調に進展している.

今後の研究の推進方策

次年度においては,本年度に得られた知見をいかし,
バネ性を含む場合の実験的検証をすすめる.
それととともに,制御系についても,検討を進めていく.

  • 研究成果

    (2件)

すべて 2017

すべて 学会発表 (2件) (うち国際学会 2件)

  • [学会発表] Analytical and Experimental Study on Actuation Time of a Displacement Amplified Electromagnetic Actuator2017

    • 著者名/発表者名
      Hiroyuki Nabae
    • 学会等名
      IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics
    • 国際学会
  • [学会発表] Preliminary Study on Inchworm Mechanism Using Displacement-Amplified Electromagnetic Actuators2017

    • 著者名/発表者名
      Hiroyuki Nabae
    • 学会等名
      the 18th International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics
    • 国際学会

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公開日: 2019-12-27  

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