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2021 年度 実績報告書

エネルギー回生可能な革新的双方向アクチュエータの実現

研究課題

研究課題/領域番号 21H04556
研究機関横浜国立大学

研究代表者

藤本 康孝  横浜国立大学, 大学院工学研究院, 教授 (60313475)

研究分担者 小原 秀嶺  横浜国立大学, 大学院工学研究院, 准教授 (50772787)
下野 誠通  横浜国立大学, 大学院工学研究院, 准教授 (90513292)
研究期間 (年度) 2021-04-05 – 2024-03-31
キーワードアクチュエータ / 減速機 / 回生効率
研究実績の概要

2K-H偏心型複合遊星減速機の力行効率・回生効率の理論モデルに基づいて、歯数、転位係数、歯末のたけ係数の3つのパラメータを変数とし、減速機の成立条件を制約条件として力行効率・回生効率の最大化計算を行い、歯面摩擦係数を0.1と仮定した場合で理論効率98.7%となるパラメータを算出した。求めたパラメータに基づき、減速機の設計と試作を行った。テストベンチを用いた測定では、力行動作については減速機を減速動作させ、様々な負荷における入出力トルクおよび入出力角速度を測定し、力行効率を算出したところ、理論値よりも低い値となった。偏心のない3K複合遊星減速機では93%程度の実測効率が得られていることから、原因として偏心バランスを補償しているものの偏心が残留しており歯のかみ合いに影響していることが考えられる。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

当初の計画通り、最適パラメータの算出、減速機の設計、試作、測定まで実施することができたため、進捗は概ね順調に進展している。パラメータ最適化では、減速比1/68で98.7%の理論効率が得られることがわかり、研究目的であるエネルギー的に透明なアクチュエータの実現可能性を示すことができた。ただし、測定で得られた結果については、理論予想との乖離があり、その原因を特定し改善することが課題である。

今後の研究の推進方策

今後の研究の推進方策として、理論効率と実測効率の差の原因特定を進める。まず、構造的に偏心を精度よく打ち消すことができるような構造を検討する。具体的には、複数クランク駆動型の構造に変更し、再度、減速比の検討と効率の最大化計算を行う。求めたパラメータに基づいて減速機の詳細設計を行い、試作、組み立てを行い、ベンチにてその性能を評価する。

  • 研究成果

    (6件)

すべて 2022 2021

すべて 雑誌論文 (3件) (うち査読あり 3件、 オープンアクセス 1件) 学会発表 (3件) (うち国際学会 1件、 招待講演 1件)

  • [雑誌論文] Power Regeneration Mathematical Analysis and Gear Ratio Optimization of Geared Wind Powers2022

    • 著者名/発表者名
      Fuma Shimizu, Masato Koyama, Yasutaka Fujimoto, Kenta Nagano, Hiroshi Matsuki
    • 雑誌名

      proc. IEEJ Int. Workshop on Sensing, Actuation, Motion Control, and Optimization

      巻: - ページ: -

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Evaluation of Torque-Sensorless Control for a Knee Exoskeleton Using Back-Drivable Actuators2022

    • 著者名/発表者名
      Kenichiro Mori and Yasutaka Fujimoto
    • 雑誌名

      proc. IEEE International Conference on Advanced Motion Control

      巻: - ページ: -

    • DOI

      10.1109/AMC51637.2022.9729262

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Hybrid 3K Compound Planetary Reduction Gearbox with a Roller Transmission Mechanism2021

    • 著者名/発表者名
      Satoru Oba and Yasutaka Fujimoto
    • 雑誌名

      IEEE/ASME Trans. on Mechatronics

      巻: - ページ: -

    • DOI

      10.1109/TMECH.2021.3101236

    • 査読あり / オープンアクセス
  • [学会発表] 高効率減速機を用いた装着型膝関節アシストスーツの評価について2021

    • 著者名/発表者名
      森健一郎, 藤本康孝
    • 学会等名
      電気学会産業計測制御研究会
  • [学会発表] 高減速複合遊星歯車機構を用いたロボットアームのための力制御手法の基礎検討2021

    • 著者名/発表者名
      永野健太, 下野誠通, 藤本康孝
    • 学会等名
      電気学会産業計測制御研究会
  • [学会発表] Highly Backdrivable High-reduction-ratio Gearboxes for Robotic Actuators2021

    • 著者名/発表者名
      Yasutaka Fujimoto
    • 学会等名
      IEEE/RSJ IROS Workshop: From Gears to Direct Drive: Recent Trends and Opportunities in Actuation
    • 国際学会 / 招待講演

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公開日: 2022-12-28  

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